硫酸加药装置热力除氧器乏汽回收节能技改

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硫酸加药装置热力除氧器乏汽回收节能技改

针对硫酸加药装置热力除氧器乏汽排空造成热量损失、影响周边环境的问题,进行节能技改,新增一台换热器。介绍热力除氧器乏汽回收存在主要问题,对换热器换热面积进行计算。技改后,每小时回收热量68MJ,折合标准煤kg,回收冷凝水2.68t,取得较好的社会和经济效益。

一家以生产、销售高浓度磷复肥为主的大型磷肥企业,公司2×80万硫黄制酸装置,配套建设了1套t/h的超滤+反渗透+混床的脱盐水装置经脱盐水装置处理后的脱盐水,分别送到、巧0的热力除氧器,通过蒸汽热力除氧,使进人锅炉的给水中氧含量达到要求。热力除氧器运行期间,部分放空蒸汽夹杂着析出气体一起放空,这部分气体统称为乏汽。乏汽排空造成热量损失,影响周边环境,减少了冷凝水回用量,给公司造成一定的经济损失。因此,针对该部分乏汽的回收进行技改。

1技改主要内容

在现有热力除氧器平台增加1台换热器,把现有热力除氧器的放空蒸汽接人新增换热器,用工艺水冷却,回收的蒸汽冷凝水利用高差自流进人脱盐水站中间水箱,经过加热后的工艺水,进人脱盐水站原水箱,提高原水温度,满足脱盐水站对原水温度的要求,同时取消脱盐水原水加热器,节约蒸汽。热力除氧器乏汽回收技改工艺流程见图1。

图1热力除氧器乏汽回收技改工艺流程

2存在主要问题及解决措施2·1乏汽数量及温度的确定

乏汽数量及温度的确定是节能技改的基础,确定得不准确,会导致换热面积偏差过大或过小,终影响投资及回收效果,对热力除氧器进行物料和热量衡算,可以得到乏汽的数量及温度。

2·2乏汽中的不凝性气体

由于是除氧后的乏汽,因此在乏汽中含有一部分不凝性气体,该气体的数量,可以根据除氧前后气体在水中的溶解度计算得出。该气体的存在,将导致传热系数降低。如当蒸汽中不凝性气体体积分数达到1%时,冷凝给热系数将降低60%,终影响换热器的换热效率,在换热器设计选用时,必须高度重视,可适当增加换热面积或人为减小传热系数解决不凝性气体的影响。

2·3流程选择及布置

换热器的流程应尽量选择逆流换热,在逆流换热流程中,相同条件下对数平均温差较大,换热面积相对顺流少,从而节省设备投资。

换热器的布置,常见的有立式及卧式两种。立式布置高度相对较高,占地面积较少;卧式布置占地面积相对较大,空间高度较低。应根据流程及现场布置条件做出合适的选择。在该改造过程中,为方便不凝性气体排出,换热器采用立式布置。

3换热器计算

对热力除氧器进行物料和热量衡算(l],得出热力除氧器乏汽出口温度为℃[2],乏汽量为2·5,设定换热器回收冷凝水温度为50℃;工艺水进水温度为23℃,根据脱盐水站对原水温度((30±5)℃)的要求,换热器出口工艺水温度设定为32℃。换热器对数平均传热温差厶为:仫一羽一(舀一t2)式中换热器壳程乏汽进口温度,为1℃;换热器壳程乏汽出囗温度,设定为50℃;换热器管程工艺水进水温度,为23℃;热器管程工艺水出水温度,设定为32℃。一32)一(50一23)Atm℃巴46℃。1一一23乏汽放出的热量为:《:一c水)(2)式中1℃时水蒸气的焓值,kJ/kg;水的比热容,为4.2(kg?℃);拟回收的乏汽量,孙。:(一50×4·2)×(2·5×1÷36)×10}J/s=J/s。换热器换热面积为:(3)式中K.一·换热器总传热系数,4w/(m2·℃)。ml=93·6rn24×46工艺水流量为:(一50×4·2)×2·5t/h=1h。c水(一£2)4·2×(32一23)工艺水管道直径DN为:式中工艺水经济流速,为巧m/so×mm=四6·7mmo所以,工艺水管道直径DN按2mm配置。

4技改效果

技改后,现场目测没有乏汽排空,无排空噪音,现场测定乏汽排空口温度为35℃,新增换热器总上水流量为,进水温度为23℃,出水温度为32℃,则回收的总热流量0为:o:c水一式中q,,一一一换热器实际上水流量,为。贝刂:Q:4·2×(32一23)××1=68MJ/h0折合标煤质量襯为:0式中一一·折标系数,为kJ/kgo68闐0kWh:kg/ho实际回收的冷凝水量ml为:0式中现场测定乏汽排空口温度,35℃;水蒸气焓值,kl/kgo=2·68t/ho一35×4·技改后,每小时回收热量68MJ,折合标准煤kg,回收冷凝水量2·68t,解决了乏汽放空对环境的影响,取得了较好的社会和经济效益。



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